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在多介质过滤器气洗操作中,由于压缩空气系统、设备组件及运行参数的复杂性,可能出现多种故障。以下从故障现象、成因分析、应急处理及预防措施四个维度展开说明,涵盖气洗全流程的典型问题:
故障成因:
压缩空气源不足:空压机排气量低于设计值(如电机转速下降、皮带打滑);
管道泄漏:法兰垫片破损(橡胶垫老化开裂)、焊缝砂眼(碳钢管道腐蚀穿孔);
阀门开度不足:进气阀阀芯卡涩(杂质堵塞)、旁通阀未完全关闭。
应急处理:
立即切换备用空压机(若有),检查皮带张紧度(挠度应≤15mm);
用肥皂水涂抹管道连接处,发现气泡处临时用堵漏胶带包扎(压力≤0.2MPa 时),停机后更换管件。
预防措施:
每月测量空压机排气量(应≥设计值 90%),定期清理空气过滤器滤芯(堵塞时压差>0.05MPa 需更换);
对使用超过 3 年的管道进行壁厚检测(最小壁厚≥设计值 80%)。
安全阀失效:阀芯被杂质卡住无法起跳(如压缩空气中含油污结痂);
进气阀失控:气动执行器气源压力过高(超过 0.6MPa)导致阀门全开;
PLC 程序错误:压力传感器信号误判,未及时触发泄压逻辑。
手动开启旁通泄压阀(开度 50%),直至压力降至 0.3MPa;
按下控制柜急停按钮,检查安全阀铅封是否完好(破损需立即校验)。
每半年对安全阀进行在线校验(使用液压测试仪,启跳压力误差≤±3%);
安装双压力传感器(一用一备),程序设置 “双信号确认” 逻辑防止误动作。
布气装置堵塞:滤料碎屑堆积在气洗支管孔眼(孔径 φ8mm 被堵塞≥30%);
流量计故障:涡街流量计传感器积尘(粉尘覆盖检测探头)、信号线缆接触不良;
滤料板结:长期未气洗导致石英砂结块(孔隙率<40%),气流阻力增大。
暂停气洗,开启反洗水阀进行水冲洗(强度 15L/(m²・s)),持续 10 分钟后重试;
用便携式超声波流量计校验流量(误差>5% 需拆解流量计清洗)。
每次气洗前先进行 1 分钟低强度气冲(0.1MPa),松动滤料表面结块;
每季度拆开布气装置检查(支管孔眼堵塞率>10% 时用高压水枪冲洗)。
布气支管破损:焊接处开裂(应力腐蚀导致)、支管支架松动下垂;
滤料层偏斜:底部支撑层石英砂分布不均(高度差>5cm),气流偏向一侧;
进气方向错误:气洗进气口与布气装置错位(如从顶部进气而非底部)。
立即停止气洗,打开人孔盖检查布气装置(用强光手电照射支管,破损处可见透光);
若滤料偏斜,需人工耙平(耙齿深度≥20cm),补充缺失滤料(粒径级配按设计要求)。
布气装置安装时进行水平度校准(平面度≤2mm/m),支架焊接后做防腐(环氧富锌底漆 + 面漆);
每次换料后进行 “气流分布测试”:在滤料层上方放置面粉,气洗后观察面粉翻动均匀性(不均匀区域≤10%)。
气洗频率与设备固有频率共振:当气流脉动频率(约 20~30Hz)与罐体支撑频率重合;
布气装置松动:支管卡箍螺栓脱落(拧紧力矩不足 15N・m),撞击罐壁;
基础支架变形:混凝土基础沉降(沉降差>5mm),罐体倾斜。
立即降低气洗压力至 0.1MPa,观察振动是否减弱(若减弱则调整压力避开共振区);
用塞尺检查支架与罐体间隙(应≤0.5mm),超标时加装楔形铁片调整。
设计阶段通过有限元分析避开共振频率(气洗频率宜≤15Hz);
每年度对基础进行沉降观测(水准测量误差≤1mm),支架焊缝进行磁粉探伤(I 级合格)。
滤料板结破裂:长期高压气洗导致石英砂破碎(粒径<0.5mm 的比例>15%);
金属部件摩擦:人孔盖螺栓未拧紧(间隙>1mm),气洗时振动碰撞;
管道气蚀:进气压力波动导致水流空化(产生气泡破裂声)。
停机后取样检测滤料粒径(破碎率>5% 需更换);
用扭矩扳手按对角线顺序紧固人孔螺栓(力矩值符合设计要求,如 M16 螺栓为 40~45N・m)。
气洗强度控制在 20~25L/(m²・s),避免超强度冲刷滤料;
进气管道加装稳压罐(容积≥气洗管道容积的 3 倍),减少压力波动。
法兰垫片失效:丁腈橡胶垫耐温不足(超过 80℃老化)、被压缩空气夹带的油污溶胀;
螺栓松动:温差变化导致热胀冷缩(环境温度波动>20℃/ 天),预紧力衰减;
管道接口错边:焊接时对口偏差>1mm,形成应力集中裂纹。
带压状态下用高分子堵漏胶涂抹泄漏点(压力≤0.2MPa 时),固化后(约 30 分钟)再升压;
若泄漏量较大(气泡直径>5mm),立即降压至 0MPa,更换垫片(优先选用金属缠绕垫,耐温≤400℃)。
压缩空气需经冷冻干燥机处理(露点≤-20℃),减少冷凝水腐蚀;
每季度对法兰螺栓进行热紧(运行时温度≥60℃的管道),按力矩值的 110% 复紧。
密封垫损坏:O 型圈被尖锐物划伤(如人孔盖边缘毛刺)、安装时错位;
视镜玻璃破裂:外力撞击(如工具掉落)、温差骤变(气洗时玻璃表面结露后遇高温气体)。
立即关闭进气阀,打开排水阀泄压至 0,更换人孔垫(更换前打磨人孔法兰密封面,粗糙度 Ra≤6.3μm);
视镜破裂时,用防爆盲板临时封堵(盲板厚度≥视镜玻璃 2 倍),禁止带压更换。
人孔盖安装前涂抹密封胶(硅酮密封胶,耐压力≥1.0MPa),对角均匀紧固螺栓;
视镜选用钢化玻璃(抗冲击强度≥200J),外侧加装金属防护网(网孔≤5mm×5mm)。
电源缺相:三相电压不平衡度>10%(用万用表测量相间电压,偏差>38V 需排查);
热继电器动作:电机过载(轴承卡死、排气压力过高),保护装置跳闸;
PLC 程序错误:气洗条件未满足(如排水阀未全开信号未反馈)。
检查配电柜断路器状态(跳闸需复位),测量电机绝缘电阻(定子绕组≥0.5MΩ);
手动强制开启排水阀(通过控制柜硬接线),确认阀门开度后重启程序。
安装三相电源监控装置(电压异常时提前报警),电机轴承每半年加注润滑脂(锂基脂,加注量为轴承腔的 1/3);
程序设置 “故障自诊断” 功能,启动前自动检查 10 项前提条件(如压力、阀门状态)。
传感器膜片结垢:压缩空气中的粉尘附着(精度等级下降至 0.5 级以下);
信号干扰:线缆未穿金属屏蔽管,受变频器电磁干扰(电压波动>±10%);
量程选择不当:传感器量程 1.0MPa 用于 0.3MPa 工况,误差放大。
用标准压力源(精度 0.05 级)校准传感器(零点偏移>0.5% 需返厂维修);
临时切换至备用传感器(双传感器配置时),检查线缆屏蔽层接地电阻(应≤4Ω)。
传感器前加装气水分离器(过滤精度≤5μm),每季度用压缩空气反吹膜片;
信号线缆与动力电缆间距≥30cm,穿镀锌钢管敷设(钢管两端接地)。
气洗与水洗时序错误:先进气后进水(应先开水洗阀 1 分钟再进气);
排水阀开度不足:气洗时排水流量<进气量(导致罐内憋压,气泡在水中破裂)。
立即关闭进气阀,将水洗流量增至 30L/(m²・s),持续 5 分钟消除气蚀;
检查 PLC 时序逻辑(气洗与水洗间隔应≥60 秒),调整排水阀开度至最大(电动阀开度反馈需与实际一致)。
采用 “水 - 气 - 水” 反洗流程(先水冲 1min→气洗 3min→水冲 5min),避免气水同时进入;
排水管道直径≥进气管 1.5 倍,坡度≥3‰,防止气阻。
承托层错位:卵石层粒径级配错误(如底层卵石粒径>8mm,导致滤料漏下);
布水 / 布气装置损坏:支管孔眼扩大(磨损后孔径>10mm),滤料被气流带出;
气洗强度过高:超过 30L/(m²・s) 时,细砂(0.8~1.2mm)被气流夹带。
立即停止气洗,取样检测排水含砂量(>100ppm 时需停机检修);
打开人孔检查承托层(卵石层厚度应≥20cm,粒径自上而下 5~8mm→8~16mm 分层)。
换料时严格按设计级配铺装(每层误差≤5%),用筛分法检测卵石粒径;
气洗强度设定为 20~25L/(m²・s),并在排水管道加装滤网(孔径 0.5mm),定期清理截留滤料。
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